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                    軸承知識
                    水輪發(fā)電機(jī)組推力瓦磨損原因分析及處理

                    李有鵬

                    青崗峽水電站位于青海省互助土族自治縣境內(nèi)大通河干流上,是一座低壩引水徑流式電站。電站設(shè)計裝機(jī)容量3×12500kw+1×6300kw組成,總裝機(jī)容量為43800KW。4號機(jī)組設(shè)計容量為6300kw,為懸吊式機(jī)組,推力瓦為8塊彈性塑料瓦,上導(dǎo)和下導(dǎo)均為6塊鎢金瓦,水導(dǎo)瓦為筒式鎢金瓦。 

                    一、水輪發(fā)電機(jī)組安裝情況

                    青崗峽水電站4號水輪發(fā)電機(jī)組發(fā)電機(jī)的安裝,是在水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪及水輪機(jī)軸整體吊裝到位,水輪機(jī)整體安裝完成后,進(jìn)行定子、下機(jī)架、轉(zhuǎn)子的吊裝工作,最后進(jìn)行上機(jī)架吊裝。推力軸承部分安裝在上機(jī)架上,推力頭的安裝采用熱套法。在推力瓦安裝就位及推力瓦的受力、高程調(diào)整合格后,進(jìn)行機(jī)組盤車工作。盤車采用抱上導(dǎo)瓦的剛性盤車方法。在盤車過程中發(fā)現(xiàn)推力頭絕緣板處和水發(fā)聯(lián)軸處均存在不同程度的折線,根據(jù)盤車采集的數(shù)據(jù),對機(jī)組軸線進(jìn)行了處理,處理后的盤車數(shù)據(jù)符合國標(biāo)及規(guī)范要求,軸線合格。在機(jī)組安裝過程中嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙和《GB8564-2003》的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,安裝數(shù)據(jù)(包括上下止漏環(huán)間隙、發(fā)電機(jī)空氣間隙)符合國標(biāo)及設(shè)計圖紙要求。 

                    二、安裝后設(shè)備運(yùn)行情況

                    2006年12月11日13時45分手動開機(jī),開機(jī)后在額定轉(zhuǎn)速下機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,無異音。測量上機(jī)架處的徑向振動為0.02mm,水導(dǎo)處的擺度為0.11mm。推力及上導(dǎo)冷卻器水壓為0.15MPa,運(yùn)行3小時后,推力瓦溫為20.6℃、20.7℃、20.5℃、20.1℃,上導(dǎo)瓦溫為27.2℃、25.6℃,油溫為16.1℃。推力瓦的瓦溫差別極小,且瓦溫較低。機(jī)組的振動、擺度、噪音較小,運(yùn)行情況良好。 

                    在機(jī)組首次啟動成功后,按照《青崗峽電站4號機(jī)組啟動試驗大綱》的要求,相繼進(jìn)行了過速115%ne、過速140%ne、空載擾動、手自動切換、發(fā)電機(jī)零起升壓、假同期等一系列試驗,試驗數(shù)據(jù)均符合國標(biāo)及規(guī)范要求。機(jī)組運(yùn)行情況良好。

                    三、機(jī)組72小時試運(yùn)行情況

                    2006年12月24日21時25分,4號機(jī)組首次并網(wǎng)成功;12月25日0時19分進(jìn)入72小時試運(yùn)行。帶負(fù)荷6.3MW時,推力瓦溫度為24℃、23℃、24℃、23℃。上導(dǎo)瓦溫度為36.60℃、29.60℃,上導(dǎo)油溫為19.30℃;12月26日1時,試運(yùn)行時間達(dá)到25小時,推力瓦溫和上導(dǎo)瓦溫一直穩(wěn)定,推力最高瓦溫24.52℃,上導(dǎo)最高瓦溫36.6℃,無異常現(xiàn)象;12月27日0時50分,試運(yùn)行時間達(dá)到48小時,推力最高瓦溫47℃,上導(dǎo)最高瓦溫37℃,瓦溫爬升;12月27日2時13分,推力最高瓦溫52℃,瓦溫繼續(xù)爬升;12月27日4時00分,推力最高瓦溫54℃,將冷卻水壓調(diào)至0.25MPa,瓦溫繼續(xù)爬升;12月27日4時17分,推力最高瓦溫58℃,瓦溫繼續(xù)爬升,經(jīng)請示調(diào)度及相關(guān)方領(lǐng)導(dǎo)后,啟動緊急停機(jī)流程,機(jī)組停機(jī)。

                    四、停機(jī)后的設(shè)備檢查情況

                    機(jī)組事故停機(jī)后,立即對推力總、供排水系統(tǒng),油質(zhì)、測溫等系統(tǒng)進(jìn)行了檢查,除發(fā)現(xiàn)油質(zhì)有明顯的發(fā)黑,油內(nèi)有白色粉狀物外其他均正常,隨之立即組織人力對4號機(jī)組上導(dǎo)及推力軸承進(jìn)行了分解檢查,檢查情況如下:①排出的油質(zhì)發(fā)黑,油槽內(nèi)有大量泡沫狀物質(zhì)。②6塊上導(dǎo)瓦鎢金面全部有輕微劃傷。③推力瓦塑料層磨損情況嚴(yán)重,8塊塑料瓦的外圈100mm寬的塑料層磨損嚴(yán)重,露出銅絲,內(nèi)圈100mm寬度的塑料層基本無磨損。④鏡板外圓有100mm寬度的劃傷痕跡,最深處1.5mm。⑤對推力瓦背的支撐螺栓孔的尺寸進(jìn)行了測量,螺栓孔到瓦外側(cè)的距離為65mm,螺栓孔到瓦內(nèi)側(cè)的距離為88mm。⑥螺栓孔與瓦兩側(cè)的距離為70mm,尺寸相同,無偏心。⑦塑料層的最大磨損量為4mm。

                    五、原因分析

                    1.推力受力調(diào)整。青崗峽4號機(jī)組推力軸瓦采用八塊推力瓦及八個剛性支撐,在推力受力調(diào)整時采用人工錘擊法調(diào)整,先用三角形形狀將三塊瓦水平調(diào)整在合格范圍內(nèi),再調(diào)整其它幾塊瓦的水平,調(diào)整其它五塊瓦時在鏡板上方成90°架設(shè)四塊百分表監(jiān)視鏡板的變化情況,百分表無變化。從推力運(yùn)行瓦溫說明,運(yùn)行3小時后,推力瓦溫為20.6℃、20.7℃、20.5℃、20.1℃,上導(dǎo)瓦溫為27.2℃、25.6℃,油溫為16.1℃。推力瓦的瓦溫溫差極小,且瓦溫較低。運(yùn)行情況良好,推力受力調(diào)整均勻。 

                    2.油質(zhì)及油槽。在加油前對桶裝透平油進(jìn)行化驗,結(jié)果合格。在開機(jī)前對油槽中的油再次進(jìn)行取樣化驗,結(jié)果合格。因此可以排除油質(zhì)不合格導(dǎo)致推力瓦磨損的原因。在加油前用無水酒精及面團(tuán)對油槽進(jìn)行徹底的清掃,且經(jīng)過三級自檢及監(jiān)理部門的檢驗,不存在因油槽存有雜質(zhì)而導(dǎo)致推力瓦磨損的原因。 

                    3.彈性金屬氟塑瓦(推力瓦)。鑒于彈性金屬氟塑瓦的特點(diǎn)和技術(shù)指標(biāo),推力瓦瓦面允許溫度≤100℃;而實(shí)際運(yùn)行三小時后最高溫度20.7℃,運(yùn)行正常,運(yùn)行38小時,推力最高瓦溫28.90℃,運(yùn)行43小時后,推力瓦最高溫度35℃然后溫度逐步上升(此時實(shí)際上推力面就開始磨損),最后經(jīng)過約52小時運(yùn)行停機(jī)后推力瓦溫達(dá)到58℃。同時機(jī)組運(yùn)行中統(tǒng)計的數(shù)據(jù),可以看出:從開始試運(yùn)行到52小時停機(jī),①瓦溫最高58℃。②油槽溫度始終沒有超過30℃。③冷卻水一直投入,未中斷。 

                    由此說明推力瓦的表面塑料層存在問題,表面光潔度、硬度達(dá)不到要求,表面沒有產(chǎn)生一定的強(qiáng)度和剛度是導(dǎo)致推力瓦磨損的直接原因。同時,因瓦面進(jìn)油邊極小,瓦面的壓力油膜建立的效果較差,瓦面實(shí)際在運(yùn)行中存在干摩擦現(xiàn)象,也加速了瓦的磨損速度。說明推力瓦完全是低溫下已開始出現(xiàn)磨損,而不是燒損,隨著運(yùn)行時間的增加,磨損量也逐步加大,從而波及到鏡板及上導(dǎo)瓦的劃傷。

                    六、處理情況

                    按照以上所分析的結(jié)果,經(jīng)過各方專家的認(rèn)同,一致認(rèn)為推力瓦在運(yùn)行中低溫下瓦面已經(jīng)開始出現(xiàn)磨損,磨損的原因在于瓦的本身質(zhì)量,與其它因素?zé)o關(guān)。處理方案為:更換推力瓦。2007年4月,4號機(jī)組推力瓦經(jīng)重新更換恢復(fù)后運(yùn)行1440小時,推力瓦溫為24.5℃、23.6℃、23.9℃、23.5℃,上導(dǎo)瓦溫為30.3℃、29.1℃,推力油槽油溫為20℃,機(jī)組運(yùn)行情況各項指標(biāo)非常良好,運(yùn)行非常穩(wěn)定。

                    七、結(jié)論

                    推力瓦存在質(zhì)量問題是造成4號機(jī)組推力瓦磨損的唯一原因。

                    來源:《科海故事博覽(科技探索)2013

                    (版權(quán)歸原作者或機(jī)構(gòu)所有)

                    發(fā)布時間:2025-08-13


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